工程案例
業務范圍
廠房底板裂縫處理化學灌漿施工
發布時間:2014-08-09
采用JX系列環氧樹脂漿液對金康水電站廠房底板裂縫進行了灌漿處理。檢查結果表明,化學灌漿后混凝土劈裂抗拉強度達2.65MPa,遠高于設計提出的灌后混凝土強度不低于C20標準的要求。[關鍵詞] 金康水電站 裂縫處理 化學灌漿
綜述
金康水電站位于四川省康定縣境內的大渡河一級支流金湯河上,為低閘引水式電站。正常蓄水位1974.00m,裝機容量150MW。
廠房座落在砂卵石地層上,砂卵石層厚度50~80m。廠房混凝土厚度2~5m。在混凝土基礎下部進行了固結灌漿,固結孔呈梅花狀布置,孔距和排距均為2.5m,孔深8m。
2004年7月,檢查發現廠房底板存在多處裂縫且有明顯出水點。經分析,裂縫形成的原因有三個,一是原砂卵石層基礎架空比較嚴重,二是灌漿結束 后進行了外部降水,三是廠房混凝土本身配筋量過少。據統計,裂縫寬度大部分大于0.2mm,最大寬度達4.3mm,少部分裂縫寬度小于0.2mm,最小裂 縫寬度為0.05mm。裂縫長度則各不相同,最短的只有3m,最長的達13.3m。由于裂縫對結構及防滲都有不利影響,設計要求混凝土部分采用化學灌漿, 基礎部分采用固結灌漿處理方案進行補強。施工自2004年7月20日開始,8月8日結束,共處理裂縫75.6延米,耗漿512.41L,平均單耗 6.78L/m。
本次裂縫處理的主要目的,一是補強,提高混凝土的整體性;二是防止滲水,保持廠房良好的工作環境。據此,采用了挖槽嵌縫加固、沿裂縫兩側鉆孔埋管,然后灌注JX型環氧樹脂漿液的施工方案。
1. 施工過程簡述
1.1 施工工藝
本次灌漿施工采用的是沿裂縫表面鑿槽封縫、兩側對鉆斜孔,埋管灌漿的工藝。
1.1.1 封縫、鉆孔和埋管
封縫采用的是鑿槽后新澆混凝土的方法。對滲水嚴重的裂縫則采用新型堵漏材料封堵。鉆孔采用沿裂縫兩側對鉆斜孔方式。鉆孔距離裂縫為50~60cm,傾斜45°左右,孔距0.5~0.7m,深度1.2~1.5m。鉆孔沖洗干凈后,埋入φ10
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